2024年6月19日,藍(lán)令咨詢邀請(qǐng)到李老師為學(xué)員們講授《降本增效方案設(shè)計(jì)培訓(xùn)》專題課程。課程共分兩個(gè)部分,上午為降本增效目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃書匯報(bào)呈現(xiàn),下午為企業(yè)生產(chǎn)線走訪。李老師專業(yè)的點(diǎn)評(píng)及落地的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),使學(xué)員將所學(xué)知識(shí)和方法,融匯貫通,大家爭(zhēng)先恐后,收獲滿滿。
主要內(nèi)容是六大小組代表分別上臺(tái)進(jìn)行降本增效目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃書匯報(bào),并由李老師圍繞項(xiàng)目措施的完整性、項(xiàng)目數(shù)據(jù)的客觀性、項(xiàng)目改善的性價(jià)比及項(xiàng)目匯報(bào)的表現(xiàn)力四個(gè)維度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分并就其們的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)教學(xué)。
針對(duì)各組共性問題,李老師提出以下落地的指導(dǎo)建議:大量推行自動(dòng)化,越是自動(dòng)化的設(shè)備,它的自動(dòng)化程度越高,它的可靠性必然就要越高。要對(duì)設(shè)備的故障率進(jìn)行控制,以此來降低故障率。對(duì)故障率的降低上,李老師建議方法上,可以嘗試再大膽一點(diǎn)。設(shè)備故障存在兩種故障,一種是無法動(dòng)作的故障和一種是可以動(dòng)作的故障。它的誤動(dòng)作,導(dǎo)致了產(chǎn)品出現(xiàn)問題。針對(duì)料盤卡料、定位偏差等這些間歇性出錯(cuò),要接下來要從對(duì)設(shè)備的管理,從設(shè)備的完好率,逐步走向設(shè)備的一致性的管理。通過對(duì)設(shè)備一致性的監(jiān)控和維護(hù),提高對(duì)設(shè)備管理的要求,能將設(shè)備的故障率真正的降低。并加強(qiáng)對(duì)設(shè)備性能關(guān)鍵參數(shù)穩(wěn)定性的監(jiān)控,基于穩(wěn)定性的監(jiān)控,提出一些快換快修的結(jié)構(gòu)性改造。良率的問題不但對(duì)效率有影響,同時(shí)對(duì)材料成本也會(huì)有更大的影響。提高一次合格率,提高質(zhì)量問題與莊稼定位有很大的關(guān)系。這些會(huì)隨著長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)產(chǎn)生磨損,定位精度都會(huì)有變化。同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品位置精度的改善,可以提高誤判或漏判的能力。傳感器、產(chǎn)品工作臺(tái)與潔凈度都是有關(guān)系的,一并做好日常潔凈度的保持工作。匯報(bào)結(jié)束后,李老師現(xiàn)場(chǎng)走訪生產(chǎn)線,并就車間實(shí)際存在問題進(jìn)行建議性指導(dǎo)。
學(xué)員對(duì)課程表示滿意,學(xué)員部分評(píng)價(jià)如下:
①本次培訓(xùn)是一次富有成效的學(xué)習(xí)體驗(yàn),通過培訓(xùn),將前段時(shí)間培訓(xùn)又重新復(fù)盤了一次,想所學(xué)知識(shí)可以更深入,更融匯貫通地應(yīng)用于實(shí)際工作
②培訓(xùn)實(shí)用性強(qiáng),指導(dǎo)方法具體落地。李老師生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富,非常專業(yè)。
③李老師的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)教學(xué),拓寬了我的思路,做好設(shè)備一致性管理及潔凈度的重要性,更加有信心面對(duì)當(dāng)前工作,推進(jìn)降本增效計(jì)劃的執(zhí)行